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      實現左右翼子板沖壓件的自動化聯線生產(二)

      實現左右翼子板沖壓件的自動化聯線生產(二)

      Apr 21, 2022

       

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      來源:張達

      沈陽華晨金杯汽車有限公司

       

       

      3.對策實施,為了讓該項目順利進行,我們制作了對策實施計劃。

      根據實施計劃,我們對工作進行了分工。

      首先,觀察了模具狀態,用將近一周的時間完成了輔助裝置圖紙的繪制,并完成了圖紙會簽工作。

      然后,由機加人員按照圖紙加工輔助裝置。

      在技術人員的指導下,僅用了20天時間,模具維修人員就安裝了輔助裝置,并調試了模具。

      同時設備工程師更改了機器人的工作程序,在連線的情況下壓制出成品件,并由質量工程師確認合格。

      最終,全部實施工作按期完成。

      輔助工裝及模具調試費用僅450元人民幣。

      四、改造的效果

      通過此次整改,我們使翼子板能夠順利進行自動化連線生產。

      我們采取了最有效,且整改費用最低方式,解決了實施自動化生產過程中的難題。

      避免了手工生產的各項問題,大大降低了沖壓件的返修率、廢品率,并使沖壓件質量及生產效率得到顯著提高,超過了制定的目標。

      同時,由于實行了自動化生產,人力資源也得到節約,班組人員由原來手工生產的44人減少到現在的20人。

      翼子板的生產已經完全滿足生產要求。

      編輯

      2.有形效益核算。

      2.1生產速度由原來的100件/h,增加到現在的220件/h。

      按年產30000輛臺車算,可節約臺時:327.28小時節約成本:327.28X531元/h=17.4萬元(當時價格)

      2.2返修率由原來的40%,降至現在的5%;

      節約成本:30000X2X(40%-5%)X1/6小時X10元=3.5萬元(當時價格)

      2.3廢品率由原來的3%,降至現在的0.96%;

      節約成本:30000X2X(3%-0.96%)X60元=7.3萬元(當時價格)

      2.4輔助工裝及模具調整費用:0.045萬元(當時價格)

      累計年節約成本:13.1+4.7+9.8-0.045=28.16萬元(當時價格)

      3.無形效益。

      3.1生產的安全性大大提高,生產過程中造成的人員傷害幾乎降低為“零”。

      3.2生產翼子板的產前準備時間大大縮短。

      3.3節省了人力資源,自動化生產消除了人員浪費,同時也消除了工資、培訓等各方面的浪費。

      3.4實現華晨集團控股有限公司沖壓車間“10”線所有沖壓件全部自動化生產,生產工藝取得一致性。

      3.5由人為因素造成的模具損壞事故大大降低。

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